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催化燃燒設備

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沸石轉輪設備經營范圍:催化燃燒,活性炭催化設備,專注廢氣燃燒技術。

沸石轉輪濃縮+直燃式燃燒爐廢氣處理系統(tǒng)改造案

來源:未知 發(fā)布日期:2020-08-27 18:09關注次數(shù):
沸石轉輪濃縮+直燃式燃燒爐廢氣處理系統(tǒng)改造案例 
 
一、案例背景
 
案例工廠主要工序為集成電路制造,分為薄膜區(qū),黃光區(qū),蝕刻區(qū),擴散區(qū)及化學研磨區(qū)等5個工作區(qū)。
 
廠內針對各工作區(qū)所生產的不同性質的各股廢氣,分別以不同管道導入后端的廢氣處理設備處理,再由排放口排出。其中酸堿廢氣分別導入洗滌塔處理排放。至于有機廢氣VOCS主要來自薄膜區(qū),黃光區(qū)及擴散區(qū),經收集導入VOCS處理系統(tǒng),VOCS處理系統(tǒng)處理包括1套沸石轉輪濃縮燃燒系統(tǒng)及1套備用的活性炭處理系統(tǒng)。
 
二、設計條件
 
案例工廠設有2套VOCS廢氣處理設備,1套沸石轉輪濃縮系統(tǒng)搭配直燃式燃燒爐及1套備用活性炭處理系統(tǒng)。正常使用的廢氣處理系統(tǒng)設計處理量均為78.000Nm3/hr,未處理前的廢氣VOCS濃度為250~300ppm,廢氣溫度25℃,設計處理效率為95%。
 
三、單元設計缺失
 
案例工廠原規(guī)劃將車間廢氣經沸石轉輪吸附濃縮后,其中風量較小的濃縮廢氣導入燃燒爐處理,可有效減少燃燒爐體積及燃料費用。但其原采用的直燃式燃燒爐系統(tǒng),因設備老舊,其熱交換效率已低于60%,且設計時并未考慮廢氣中有機物所能提供的熱值,所以造成操作燃料成本偏高。
 
四、改善方案與效益
 
針對效率較低的沸石濃縮轉輪搭配直燃式燃燒爐的廢氣處理系統(tǒng),經多方面評估后,如果輔以蓄熱介質及考慮廢氣中有機物所能提供的熱值,則其熱回收效率將可達到90%以上,有效降低燃料的需求量。案例工廠決定增設1套沸石轉輪搭配蓄熱式燃燒爐設備,雖然其初設成本相較于原設備較高,但設備回饋年限不到一年,并將原設備作為備用設備如表1。
 
1. 設備處理的原理比較
 
處理技術說明
 
 
沸石轉輪濃縮+蓄熱式燃燒爐 VOCs廢氣經轉輪處理后,根據(jù)所設計的濃縮比例(以12倍為例),其中11/12的風量經濃縮處理后直接排入***氣中,效率可達95%以上;其余的1/12風量廢氣,經濃縮后進入蓄熱式燃燒爐(RTO)處理,熱回收效率90%以上,以燃燒機明火900℃高溫,將VOVs轉變?yōu)镃O2及H2O。
 
2. 增設沸石轉輪搭配蓄熱式燃燒爐VOCs處理設備,有效降低燃料消耗費用其規(guī)格材料詳表參數(shù)表。
 
項目
 
處理風量(Nm3/hr) VOC處理濃度 轉輪尺寸
 
濃縮比 RTO爐型式 操作溫度
 
設計參數(shù) 78000 250~300ppm@ch4 4200mm 11:1 雙槽式 800~900℃
 
3. 在實際操作上,使用燃料的比較詳表3所示,VOCs未處理前濃度為3.430ppm,經處理后濃度為186ppm,去除率為94.6%【(3.430-186)/3.430=94.6%】,詳表所示。
 
燃料使用比較表
 
系統(tǒng)種類 燃料平均使用量(Nm3/hr) 燃料費用(元/年)
 
沸石轉輪濃縮+直燃式燃燒爐 21.8 -----
 
沸石轉輪濃縮+蓄熱式燃燒爐 5.1 -----
 
表4處理前后VOCs檢測結果
 
項目 處理前 處理后 去除率
 
檢測結果 3.430ppm 186ppm 94.6%
 
排放標準 ----- ----- 90%
 
4. 由上述結果可發(fā)現(xiàn),使用沸石轉輪濃縮+蓄熱式燃燒爐的燃料使用量約為沸石轉輪濃縮+直燃式燃燒爐的1/4,對企業(yè)節(jié)省運營成本的支出將有非常***的幫助。